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瀚宇彩晶股份有限公司成立於1998年6月18日,工廠座落於桃園縣楊梅鎮及高雄市前鎮加工出口區,目前擁有兩座LCD廠及一座LCM廠,主要產品為薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)面板,並與日本東芝株式社合作,取得日本成熟、量產效率最高的第三代(TFT-LCD)生產技術,產品應用領域為筆記型電腦顯示器及桌上型電腦監視器等。客戶群則為國內外各大知名電腦廠商。未來,將致力培育本土化的優質團隊,落實技術本土化目標,邁向更高層次的產品及技術領域。
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風車泵浦加裝變頻器,有效節省電費
一. 外氣空調箱(MAU)省能設計及操作調整與改善
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改善前:
1.一廠與二廠之外氣設計需求條件一樣,設備規格也一樣,各有五台MAU,
使用
端需要之風量開三台MAU即足夠,各廠風車耗電為330KW。
2.一廠風車馬達為皮帶驅動。
3.一廠的MAU送風溫度設定19.8℃,二廠的MAU送風溫度設定18.5℃。
改善後:
1.一廠三台MAU並聯運轉,變頻器以風管靜壓值380Pa為控制依據,
風車總耗電
192.1KW,節省137.9KW。
2.二廠五台MAU並聯運轉,變頻器以風管靜壓值320Pa為控制依據,
風車總耗電
133.5KW,節省196.5KW。
3.二廠風車改為直結驅動。
4.二廠風車比一廠風車減少用電58.6KW。
5.一廠的MAU送風溫度降為18℃,節省耗電48.8KW,節省LNG用量123,344㎡。
6.二廠的MAU送風溫度降為16.9℃,節省耗電36.9KW,節省LNG用量95,379㎡。
節能成效:
節省能源費用779.1萬元/年。
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二. 冰水系統省能設計及操作調整與改善
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改善前:
1.一廠與二廠的冰水,皆由二次冰水泵浦送給現場使用。
2.一廠與二廠的二次冰水泵浦耗電各為149.2KW。
3.冰水主機設定冰水出水溫度7℃。
改善後:
1.一廠:二次冰水泵浦加裝變頻器,以差壓為控制依據,差壓設定原為1.25㎏,
降至1.12㎏,平均泵浦耗電53.8,節省耗電95.4KW。
2.二廠:二次冰水泵浦加裝變頻器,以差壓為控制依據,差壓設定原為1.2㎏,
降至1.1㎏,平均泵浦耗電39.4KW,節省耗電109.8KW。
3.夏季冰水主機設定冰水出水溫度8℃,其他季節設定冰水出水溫度9℃,
一廠節
省主機耗電40KW,二廠節省主機耗電36KW。
節能成效:
節省電費394.1萬元/年。 |
三. 排氣系統省能設計及操作調整與改善
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改善前:
1.一廠與二廠之排氣系統設計需求條件一樣,分為酸器、有機氣體、
一般氣體等
三種排氣系統。
2.一廠排氣風車共21台,其中3台備用,風車總耗電為577.5KW。
3.二廠排氣風車共23台,其中6台備用,風車總耗電為462KW。
4.製程機台的發熱由一般排氣風車排放,同時也抽走無塵室的冷氣。
改善後:
1.一廠排氣風車並聯運轉,變頻器以風管靜壓值為控制依據,風車總耗電 361.4KW,
節省216.1KW。
2.二廠排氣風車並聯運轉,變頻器以風管靜壓值為控制依據,風車總耗電 203.5KW,
節省258.5KW。
3.二廠排氣風車比一廠排氣風車減少用電157.9KW。
4.在不影響無塵室溫度控制的條件下,將製程機台的發熱排送至無塵室內,
由循
環風帶走,節省一般排氣、MAU風車耗電及空調負載,一廠節省28.7KW,
二廠
節省27.2KW。
節能成效:
節省電費743.5萬元/年。 |
四. 照明日光燈採用電子式安定器
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改善前:
1.本廠為24小時連續運轉工廠,大部份區域無自然採光,因此照明需求量極大,
全廠照明燈具總數約3萬盞,照明用電量達全廠用電量8-10%左右。
2.本場於設廠之初即針對照明用電情況詳細評估,預計全年照明用電支出將達
2,500萬至3,000萬元,因此有必要對照明燈具之選用作深入之節能探討。
改善後:
1.經比較檢討,全廠照明均選用高效率電子式安定器及標準照明專用燈具,
不僅
燈光不閃爍,且電子式安定器相較傳統式安定器,可節省約20%電力耗損。
2.燈具採用電子式安定器亦能降低空調負荷,也可改善照明,
並獲得良好的節能
效益。
節能成效:
節省電費629.8萬元/年。 |

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