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泓杰企業股份有限公司,民國八十一年成立,員工43人,資本額壹億玖仟捌佰萬元整,八十五年完成工廠第一階段興建工程,主要生產高爐石灰、高爐灰粉等相關產品。年產量約為三十五萬噸,面對經濟衰退的衝擊,穩定中成長,目前規劃第二階段擴建工程,興建完成後可提供更大的國內外建材所需。1998年導入ISO9002國際品保系統,1999年通過ISO9002品質系統驗證。設有卓越之團隊,以定期或不定期的研討、稽核及追蹤能源耗用狀況下,以預算審核及現況使用檢討其制度,確立了能源使用最佳效益,積極配合政府所推動節約能源之政策,並委託中技社節能中心進行節能改善評估,獲得具體改善成果,節省電力410,000kWh/年,節省費用527萬元,抑制二氧化碳量每年為217公噸,對現今產業不景氣,競爭激烈,營運艱困的製造業者而言,樹立良好的節能典範。
以最少經費 完成最大效益
該廠係屬於資本密集產業和重投資裝備型產業之一;亦屬能源耗用大的工廠之一,為因應二氧化碳減量及配合政府措施,該廠為分擔二氧化碳及能源用量減量責任,和為因應日漸嚴苛之經營環境,不斷改進既有生產技術並加強環保,對於能源之使用效率更是極為重視。
廠內目前使用之能源包括電力及重油等二類,除乾燥設備為電力和重油外,其餘均使用電力能源。全廠電力費用為2,943萬元/年,重油費用為905萬元/年,合計總費用為3,848萬元/年,能源費用相當高。廠內採用22.8KV供電系統,契約容量為2,900KW。
原料經由輸送帶輸送至設備頂部後,進入乾燥設備內,原料逐漸在研磨機混合一起研磨成細粉。乾燥設備廢氣的排出方向與進料進行方向相反,經過抽引機抽取廢氣後排入煙囪。
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一、電力改善方面
1.由原二段式更改為三段式計價方式,約可節省電費為106萬元/年。
2.實施可停電力後,約可節省電費為458萬元/年。
3.原50HP空壓機提供出貨系統及成品庫,改添購一台20HP空壓機獨立提供出貨系統使用
後,約可 節省電費為13萬元/年。
4.廠內照明大部份均改為自動點滅器控制,節電效果佳。

二、機械改善方面
1.集塵設備之轉伺機均更改為無電力重錘閥,約可節省電費為4.4萬元/年。
2.原鏈運機設備更改為滑運機,除減少故障率外,約可節省用電量24萬度/年,
共節省電費為 32萬元/年。
3.乾燥設備入風口變少使入風量變小,排風機負載變輕,約節省用電量8萬度/年,
共節省電費 為10萬元/年。
4.排風機風管原水平式更改為直立式,噪音減少排風機負載變輕,節省用電量3萬度/年,
共節 省電費為4萬元/年。
5.節省自台電購電量為410,000 kWh/年。
6.以台電發電1kWh產生0.53KG二氧化碳計算,間接抑制二氧化碳量為
410,000×0.53/1,000=217
公噸/年。

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