榮成紙業股份有限公司二林廠,位於彰化縣,設立於民國六十七年,現有員工約380人,廠房面積15甲。在業界中以生產瓦愣紙、牛皮紙頗負盛名。該公司對於節約能源一像非常重視,每年排定項目進行改善,曾獲得能源節約績優廠商表揚。該公司對節約能約不遺餘力,但受限於能源方面之專業人員及檢驗設備之不足,乃委託中技社節能中心對整廠能源使用現況作有效規劃與評估,以達到最佳省能效果。

提高用電效率.節省能源效果顯著

  設立能源管理組,統籌管理能源供應及耗用情形分析,定期檢討耗能狀況,以提高用電效率,節省能源。全廠各部門之能源耗用狀況,利用電腦管理,建立資料,每日定時列印能源耗用表,俾供查核與檢討分析。

 

一、增設低壓給水加熱器,回收閃沸蒸汽廢熱及冷凝水
  改善前:
紙機閃沸蒸汽→排放大氣。回收水槽閃沸蒸汽→排放大氣。
紙機及回收水槽閃沸蒸汽,一般都直接排放大氣,造成廢熱浪費及蒸汽冷凝水流失。

改善後:
增設低壓水加熱器,回收閃沸蒸汽及蒸汽冷凝水約600T/月,降低除氧櫃蒸汽耗用量。

節能成效:
回收低壓蒸汽600T/月,熱值約等於7噸/月煤,效益約10萬元/月。
回收冷凝水約27,000元/月。
年效益:150萬元/年。

二、即時用電管理系統調度尖峰用電,增加售電收入
  改善前:
汽電人員定時計算用電狀況,聯絡現場單位調度用電,時間緊迫現場經常無法配合,造成目 標無法達成,各單位協調不易。1997年(有效月份10-12 ,13-15時)之售電保證供電平均值 7525kW。尖峰.半尖峰.離峰用電比6.34%:42.89%:50.77%。

改善後:
現場由電腦了解調度用電狀況,資訊清楚快速,有異常立即調查,不須人員計算及聯絡,各 單位互相協調清楚。1999年(有效月份10-12.13-15時)之售電保證供電平均值9136kW。尖 峰.半尖峰.離峰用電比5.15%:39.71%:55.14%。

節能成效:88年調度用電增加75萬度,尖離峰電價差約60萬元/年。88年售電量增加3120MW/年,售電 收入增加769萬/年。

三、真空泵浦動力使用合理化
  改善前:
3M/C毯部真空泵浦真空度39cm Hg,負載420A;另需二支2"排氣管排氣,容易造成動力超載, 且造成噪音等問題。5M/C毯部真空泵浦效率不佳,原負載為420A,真空為26cm Hg。

改善後:
3M/C真空泵浦轉速降低,關閉排氣閥,負載由原本420A降至350A,真空度維持不變。5M/C毯 不真空泵浦汰換,新真空泵浦負載降為300A,真空度提高到30cm Hg。

節能成效:
3M/C改變真空泵浦操作條件及5M/C更換效率不好之設備,節省加動費用為150萬元/年。

四、加強原料廢紙控管,節省漿料處理流程動力
  改善前:
原料廢紙因為區域特性纖維較長,備漿過程必須經過「解離機」設備將小塊未離解的廢紙分 散,以利用下游漿程處理(不經離解處理,小塊廢紙被淨漿設備篩除,降低廢紙收率,成本 增加)。

改善後:
原料選用清潔度較高的廢紙,廢紙經過散漿、篩選及漂白前處理,就可達到離解目的;停用 離解機設備後,經過測試並未影響漿料品質。

節能成效:
創新備漿系統流程,一方面降低原料成本,另一方面節省原料處理動力費用約140萬元/年 。創新流程節省動力費143萬元/年。

五、增設水分控制設備,避免原紙過度乾燥浪費蒸汽
  改善前:
原紙抄造時因為橫向水份不均,為控制全幅原紙水份都能符合客戶需求,水份控制必須降低 (6∼7%),造成不必要的乾燥,浪費蒸汽。

改善後:
5M/C增設噴水箱水份控制設備,有效控制橫向水份(8%),減少蒸汽用量。

節能成效:
增設水份控制設備,減少蒸汽用量效益:88年5M/C產量為117,374T。
效 益:245萬元/年。

1988-1999造紙產量與噸紙能源費用比較表





  台紙製漿部黃經理指出,台紙以獎勵員工的方式實行節能各項措施,祇要構想實施後,由節能所得之費用30%作為獎勵金,對企業而言所省下的成本,就是創造最直接的利潤,並可獎勵員工一舉二得。88年經由中技社節能中心全面輔導,及因應能源意識上升,除購置一些省能設備外,更積極進行最根本之廢熱能回收,實行至今與當初預估值相差不遠,成本與效益相對之下是值得的。

  台紙五十多年來,本著自給自足的精神,在生產的過程以廢熱回收之再利用產生電能,是永續經營的最大競爭優勢。