三龍公司位於台北縣土城,民國68年擴大建廠,廠房約14,000坪左右,1997年獲ISO9001合格廠商,並於1998年ISO14000及QS9001認證通過,是國內專門的塑膠管製造廠,主要生產汽車相關塑膠零件,主要客戶有:福特汽車、裕隆汽車、中華汽車、台灣松下電器、日本馬自達汽車、國產汽車等知名公司。為節省整廠用電、降低企業成本、增加競爭力,特委託中技社節能中心作整廠電力評估檢測,以期能有效管理能源,創造更高生產效率及利潤。

控制契約容量、節能為首要任務


一、訂定合理契約容量
  改善前:
該廠契約容量訂為1,400kW,最高尖峰需量為1,656kW,最低尖峰需量為1,368kW, 皆有發生超約用電的情形。

改善後:
1.該廠用電量已呈穩定狀態,若無抑制尖峰用電措施,應提高契約容量為1,608kW
2.檢討抑制尖峰需量之控制系統的可行性,以減少超約罰款支出。
3.日後仍需追蹤用電狀況,適時調整契約容量。

節能成效:
1.提高契約容量為1,608kW。
2.節省電費支出26萬元/年。


二、規劃需量控制系統
  改善前:
1.契約容量訂為1,400kW,最高尖峰需量為1,656kW,最低尖峰需量為1,368kW,
平均最高尖峰需量為1,538kW,皆有發生超約用電的情形。
2.經分析研判後,發覺廠內目前用電負載大部分為白天8小時穩定運轉,
而夜間 停止生產,只有少許電量運轉,且白天工作現場及辦公室空調
冷氣用量大,故 造成日夜間用電需量差異大。

改善後:
1.該廠超約嚴重之問題,應以需量控制系統之導入為最佳的方法。
2.需量控制之規劃,必須事先掌握用電負載的變化情形。
3.依生產特性訂出主要負載與次要負載,從次要負載中找出可調整開機時間,
或 切除次要負載之用電。
4.進行需量控制,設計一套完整的控制系統,可抑制超約罰款。

節能成效:
減少超約罰款費用支出約75萬元/年。


三、調整主機冰水出水溫度

  改善前:
1.冰水主機4台,皆為往復式。
2.現場所用之冰水平均出口溫度為9.9℃,回水為12.9℃,而冰水主機出入口平
均溫度為10.4℃及7.4℃,顯示儲槽內有混水的情形,經與現場人員討論,表
示儲槽內並無任何隔板,所有的進出水皆混在一起,導致槽內的混水情況嚴重

改善後:製程使用9.9℃的冰水即可,將冰水主機出水溫度提高,且將現場回水與主機出 水分區域隔開,已避免混水。

節能成效:
1.節省用電量12,656kWh/年。
2.可節省電費3萬元/年。


四、汰換低效率主機

  改善前:
1.測試期間共開四台主機,測試主機耗電率分別為1.19、1.17、1.26、 0.97 kW/RT,
以目前往復式主機平均耗電率為0.9∼1.0kW來說,1∼3號主機效率顯 得較差。
2.目前使用1∼3號的冰水主機較為老舊,運轉將近二十年,由於物理上及機能上
的劣化,修繕費用逐年增加。

改善後:
1.冰水主機的運轉電力成本所佔比例特別高(約80%),而冰水主機設置成本與維
護管理成本約80%;顯然,冰水主機效率高低的重要性對業主來講,是值得審
慎及評估,因此建議汰換1∼3號低效率的冰水主機。
2.汰換後之高效率冰水主機耗電率可達0.8∼0.9kW/RT,1∼3號的冰水主機平均
耗電率為1.21kW/RT。

節能成效:
1.節省用電量54,675kWh/年。
2.節省電費14萬元/年。







  三龍產業為執行節能改善,往往每年一至夏季,廠內全區每月用電都超出契約容量甚多,每月超約罰款達十幾萬元以上,在不堪負荷的考量下,特委請中技社節能中心專業人員做詳細評估,對於空調部份、空壓機檢測及冰水機效率是否達到標準值,皆提出良好省能的建議與規劃,而逐一改善執行。

  改善後每年夏季皆無超出契約容量,且每年省下約50多萬元之電費,在監控系統方面也由自動調節開關來控制用電,冷卻水塔定期以藥水除垢,使冰水主機用電量降低,冷凍力有效增加,原本七台舊有無省電裝置射出機換成四台進口高功率省電射出機,不僅提高生產力,更可節省電力支出。