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全懋精密科技股份有限公司1997年成立於新竹科學工業園區,為國內第一家生產塑膠球型柵狀陣列基板(PBGA
Substrate)的專業製造廠,新豐廠於2000年6月建造,2001年完成啟用,結合國內知名半導體產業、IC封裝業及印刷電路板業的優秀專技人才,組合成堅強的技術經營團隊,立志成為世界級PBGA基板主力專業製造廠,為了贏得客戶永久信賴,追求產品完美,全懋本著事在人為、全力以赴之信念,凡事崇尚專業,嚴格控制整體生產品質,以專業技術共同參與全球半導體產業。
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調整空調系統參數.節能成效大幅提升
一. 選定時間電價計價方式
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(一)改善前:
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1. 使用二段式流動電費計價方式,近一年流動電費約53,372,424元(含稅)。
2. 二段式電費計價: |
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尖峰度數(kWh)
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離峰度數(kWh)
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流動電費(萬元/年)
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19,024,000
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20,248,000
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5,337.2
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| (二)改善後: |
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1. 二段式電費計價方式改為三段式電費計價。
2. 三段式電費計價:
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尖峰度數(kWh)
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半尖峰度數(kWh)
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離峰度數(kWh)
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流動電費(萬元/年)
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2,758,400
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16,265,600
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20,248,000
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5,326
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二. 降低主機耗電率
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(一)改善前:
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勘查冰水主機發現,均使用R-123冷媒,滿載效率約0.63kW/RT,部分負載47%效率約
0.71kW/RT,除了CH-3部分負載效率約0.74kW/RT,較接近規格要求外,其餘空調系統之三台 離心式冰水主機平均效率約0.8kW/RT,效率不佳。 |
| (二)改善後: |
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1. 深入檢討PS系統一次側及二次側冰水流量是否合理,避免冰水主機低負載運轉。為降低冰水
主機耗電率,須控制冰水主機台數,使冰水主機處於高負載狀態,另外嘗 試調高冰水出水溫度,使空氣側運轉元件MAU仍可維持足夠除濕冷卻能力。
2. 使用R-123冷媒離心式冰水主機理想滿載耗電效率可以在0.55kW/RT以下。 |
| (三)節能成效: |
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節省電費約592萬元/年, 減量排放2,366.9公噸/年。 |
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三. 因應空調負載,冰水主機台數控制
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| (一)改善前: |
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1. 空調系統有3台1,250RT離心式冰水主機,由這相同容量的冰水主機並聯組合,可以產生階
段式的運轉變化,供應現場冷凍空調負載需求。
2. 全年最高外濕氣球溫度下,需運轉三台冰水主機,應付全廠冷凍空調負載。 |
| (二)改善後: |
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1. 更換CHP較大葉輪直徑,使其二台CHP泵流量大於全年最大冷凍負載二次泵流量總和。
2. 透過監視系統,適當控制冰水主機台數。
3. 冰水主機若未運轉,應將進出冷凝器冷卻水管路蝶閥關閉。 |
| (三)節能成效: |
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每年節省電費約31萬元/年, 減量排放9公噸/年。 |
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四. 風車加裝變頻器
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(一)改善前:
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| 1. |
目前空調系統有3台1,250RT離心式冰水主機,設置2組共10台風車之5,000RT額定容量冷卻
水塔冷卻散熱,目前採用水塔回水溫度方式,控制水塔風扇馬達運轉台數使用之時機。 |
| 2. |
冷卻水塔整體熱交換效率平均在39%,二台冷卻水塔卻有八個風車在均運轉,宜檢討冷卻運
轉策略或者檢查水塔風車皮帶是否斷裂,另外可將其風車加裝變頻器,節省電量。 |
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| (二)改善後: |
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冷卻水塔風扇馬達加裝變頻器,依水塔出水溫度適當調控運轉風扇轉速,以節約能源。 |
| (三)節能成效: |
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節省電費約94萬元,每年 減量排放373.7公噸/年。 |
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五. 適當控制外氣引進
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(一)改善前:風量為39,434CMH,耗電量為32.1kW。
| (二)改善後: |
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| 1. |
Cls1k等級無塵室內壓力31.2Pa,若能降低潔淨室的正壓設定值,將可有效減少補充外氣的需求 |
| 2. |
風量為23,415CMH,耗電為19.1kW |
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| (三)節能成效: |
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節省電費約121萬元/年,節省天然氣費用約27萬元/年。 |
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六. 空調箱合理化運轉
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| (一)改善前: |
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外氣空調箱目前設定最低露點溫度為11.5℃,以冰水盤管除濕後,氣流露點溫度約有11.8℃左
右,因此若將DP值設定提高至12.5℃,應有節能空間。 |
(二)改善後: |
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分析後發現,不僅減輕乾濕冷排冷凍負荷,而且也減輕熱排負荷,也可降低出風溫度。然而
空調箱的送風溫度也不可降得太低,以免加上潔淨室的產熱仍無法達到潔淨室的溫度需求。 |
| (三)節能成效: |
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節省電費約22萬元,節省天然氣費用約51萬元。 |
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七. 改善空氣側循環
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| (一)改善前: |
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線路曝光(三樓)及壓膜潔淨室等級為1K級,目前實際換氣次數約90次,尚稱合理,所有444
個FFU處於高速運轉,仍有省能空間。 |
| (二)改善後: |
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| 1. |
製程設備發塵量減少換氣次數,目前已降至約60次,若將目前換氣次數相當減少1/3,耗電
量可由目前實測之87.9kW,降至72.3kW。 |
| 2. |
減少換氣次數,不僅減少整體FFU耗電量約15.5kW,而且也減輕乾冷排負荷約5.5RT相當節
省中央空調系統約5.3kW用電。 |
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| (三)節能成效: |
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節省電費約30萬元/年,每年CO2減量排放119公噸/年。
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