國聯矽業化學股份有限公司(USIL)早期先與德國法蘭克福Degussa AG於1978年合作簽訂沈澱法二氧化矽之專利製造許可協議,並於1982年初開始生產。隨即在1990年Degussa購取USIL之全部股權,開啟了跨國合作統籌經營之里程碑,並同時擴廠以作為洗衣粉助劑之人造沸石的生產工廠。其主要生產的二氧化矽大多運用於橡膠之添加劑如輪胎、鞋底材料、工業製品、電纜橡膠配方及高性能碾米滾筒等,近年來更擴大橡膠實驗室,服務範圍遍及亞洲太平洋地區。

乾燥系統熱平衡,減少天然氣用量

一. 天然氣白煙乾燥改善方案
 
(一)方案一︰調降送風空氣
 
1. 以往送風機混合部份回收排氣,為二次空氣送入熱風爐,送風機風量以手動閥調整開度至 25%,熱風爐出氣溫度670℃,乾基含氧量7.5%,濕基含氧量4.5%,燃燒機一次空氣之 過量含氧為0.6%。
2. 完全關閉二次空氣之送風機,調高燃燒機之一次空氣,使含氧量油0.6%提高至2.5%,乾 燥機效率提昇1.5%至84.9%。

(二)方案二︰增加循環風量
 
1. 排氣以手動閥控制部份循環回收熱量,開度顯示至65%,體積流率佔抽風量之41%,再混 合前述之送風機進入熱風爐。
2. 調大熱風循環手動閥開度,使抽風機排氣之循環量由40.6%增加至46.1%,熱風爐排氣溫 度受循環水汽吸收而下降至670℃乾基含氧量2.9%,乾燥效率提昇1.5﹪至84.9%,抽風 機容量之負載因熱風減量而略降為92%。循環氣內循環水汽增加為6.9T/h,佔循環氣比例 增加6.7%mol到56.5%mol、含熱量佔循環氣比例增加4%mol到84%。尾氣排放隨伴飛塵 因循環風量增加而減少3.9kg/h,未能回收量成為38.7kg/h,排氣熱損失佔燃料熱能比例 下降1.7%到11.0%。

(三)節能成效
  改善後可減少天然氣用量12.4 /h,省能效益75萬元/年。


二. 製程蒸汽需量改善方案
 
(一)方案一︰蒸汽鍋爐效率改善
 
1. 提高進水脫氧效果:廠內蒸汽多為直接加熱,目前脫氧槽之溫度控制於70∼80℃,似嫌效 果不足,應提高設定溫度至100℃,則溶氧量可降至1ppm以下,除可減少鍋爐及蒸汽管路 之氧化腐蝕機率,並可做為鍋爐運轉基載可減少停機次數。
2. 調降燃燒空氣比:調整鍋爐之噴油壓力、油門與風門之連桿位置及凸輪等設定,將鍋爐於 不同負載下提升效率1.4%∼1.7%。

(二)方案二︰反應釜批次作業管理
 
1. 排氣以手動閥控制部份循環回收熱量,開度顯示至65%,體積流率佔抽風量之41%,再混 合前述之送風機進入熱風爐。





 
2. 改善後︰以運轉1台鍋爐,於相同的產量下,每班啟動第1台反應釜後15min啟動第2台反應 釜,其後60min啟動第3台,間隔15min後再啟動第四台,如此依序操作可縮短停爐時間及 不正常之熄火次數,如此操作可將蒸汽之用量平均維持在4.0∼6.0T/h之間,其鍋爐蒸汽 供應如(圖二)。



 
(三)節能成效
  改善後可減少天然氣用量12.4 /h,省能效益75萬元/年。



 
  國聯矽業化學股份有限公司(USIL)身為Degussa集團的一份子,我們始終努力不懈,竭盡全力以最佳品質及效率滿足顧客的要求。在取得國際公認之品質保證系統ISO 9002認證後,又將作業系統通盤導入〝全面品質管理〞(TQM)方案,USIL更於2002年委請中技社節能中心詳細詳估廠內乾燥系統及蒸汽系統設備之節能改善,目前已依據中技社之建議執行系統熱平衡之處理以減少天然氣用量;調整水玻璃廠蒸汽使用製程,提高鍋爐效率,減少鍋爐用油量以達到節能目的。如此一來,不僅可撙節運作成本、維持強勢競爭,更能進一步符合國際間對本企業優良環保形象之期許。