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國聯矽業化學股份有限公司(USIL)早期先與德國法蘭克福Degussa
AG於1978年合作簽訂沈澱法二氧化矽之專利製造許可協議,並於1982年初開始生產。隨即在1990年Degussa購取USIL之全部股權,開啟了跨國合作統籌經營之里程碑,並同時擴廠以作為洗衣粉助劑之人造沸石的生產工廠。其主要生產的二氧化矽大多運用於橡膠之添加劑如輪胎、鞋底材料、工業製品、電纜橡膠配方及高性能碾米滾筒等,近年來更擴大橡膠實驗室,服務範圍遍及亞洲太平洋地區。
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乾燥系統熱平衡,減少天然氣用量
一. 天然氣白煙乾燥改善方案
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| (一)方案一︰調降送風空氣 |
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| 1. |
以往送風機混合部份回收排氣,為二次空氣送入熱風爐,送風機風量以手動閥調整開度至
25%,熱風爐出氣溫度670℃,乾基含氧量7.5%,濕基含氧量4.5%,燃燒機一次空氣之 過量含氧為0.6%。 |
| 2. |
完全關閉二次空氣之送風機,調高燃燒機之一次空氣,使含氧量油0.6%提高至2.5%,乾
燥機效率提昇1.5%至84.9%。 |
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| (二)方案二︰增加循環風量 |
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| 1. |
排氣以手動閥控制部份循環回收熱量,開度顯示至65%,體積流率佔抽風量之41%,再混
合前述之送風機進入熱風爐。 |
| 2. |
調大熱風循環手動閥開度,使抽風機排氣之循環量由40.6%增加至46.1%,熱風爐排氣溫
度受循環水汽吸收而下降至670℃乾基含氧量2.9%,乾燥效率提昇1.5﹪至84.9%,抽風 機容量之負載因熱風減量而略降為92%。循環氣內循環水汽增加為6.9T/h,佔循環氣比例
增加6.7%mol到56.5%mol、含熱量佔循環氣比例增加4%mol到84%。尾氣排放隨伴飛塵 因循環風量增加而減少3.9kg/h,未能回收量成為38.7kg/h,排氣熱損失佔燃料熱能比例
下降1.7%到11.0%。 |
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| (三)節能成效 |
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改善後可減少天然氣用量12.4 /h,省能效益75萬元/年。
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二. 製程蒸汽需量改善方案
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| (一)方案一︰蒸汽鍋爐效率改善 |
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| 1. |
提高進水脫氧效果:廠內蒸汽多為直接加熱,目前脫氧槽之溫度控制於70∼80℃,似嫌效
果不足,應提高設定溫度至100℃,則溶氧量可降至1ppm以下,除可減少鍋爐及蒸汽管路 之氧化腐蝕機率,並可做為鍋爐運轉基載可減少停機次數。 |
| 2. |
調降燃燒空氣比:調整鍋爐之噴油壓力、油門與風門之連桿位置及凸輪等設定,將鍋爐於
不同負載下提升效率1.4%∼1.7%。 |
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| (二)方案二︰反應釜批次作業管理 |
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| 1. |
排氣以手動閥控制部份循環回收熱量,開度顯示至65%,體積流率佔抽風量之41%,再混
合前述之送風機進入熱風爐。 |
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| 2. |
改善後︰以運轉1台鍋爐,於相同的產量下,每班啟動第1台反應釜後15min啟動第2台反應
釜,其後60min啟動第3台,間隔15min後再啟動第四台,如此依序操作可縮短停爐時間及 不正常之熄火次數,如此操作可將蒸汽之用量平均維持在4.0∼6.0T/h之間,其鍋爐蒸汽
供應如(圖二)。
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| (三)節能成效 |
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改善後可減少天然氣用量12.4 /h,省能效益75萬元/年。
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